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【良好】火力发电企业电机维护应用案例

[前言]

一、火力发电行业现状:

火力发电是我国主要的发电方式,电站锅炉作为火力电站的三大主机设备之一,伴随着我国火电行业的发展而发展。

当环保节能成为中国电力工业结构调整的重要方向时,火电行业在“上大压小”的政策导向下积极推进产业结构优化升级,关闭大批能效低、污染重的小火电机组,在很大程度上加快了一定范围火电设备的更新换代。

至2010年底,单机容量30万千瓦及以上火电机组占全部火电机组容量的60%以上。火电行业的“上大压小”也推动了电站锅炉向高参数、大容量方向发展。此外,循环流化床、IGCC等清洁煤技术逐渐成熟,应用也日益广泛,从而推动了CFB锅炉与IGCC气化炉的发展。

二、行业技术落后

目前我国仍旧采用的电阻测试标准缘于对电机电路不深入的认知,以及测试技术的落后。事实上,电阻值仅作为电机生产厂家出厂的工艺要求。在电机服役过程中,电阻值的测试对于电机绕组故障的解决几乎无能为力。IEEE以及能源部业已各项指标采用阻抗测试作为电机诊断的评判依据。

1.摇表或绝缘耐压试验

通过直流或交流高压耐压试验,测试绕组对地绝缘性能。摇表(兆欧表)能同时得出绝缘阻值、介质吸收比、极化指数或泄漏电流等指标。绝缘测试一直是必不可少的进程,但它解决的仅是对地或对项件性能的评估。

 2.电桥或数字微欧计

检测绕组直流电阻:此项测试仅可用于检测接头松动,对由于匝间短路、层间短路、铁芯老化、磁隙不均衡等导致的电磁特性(电感量)几乎没有检测能力。高精度的微欧计也只能检测到引出线裂口、碳刷虚接等所产生的高阻。

3.浪涌试验仪

又称匝间耐压试验,对绕组施加高压,通过对各级衰减电压波形的比较,分析匝间短路的存在。这种测试时发电机的绕组施加的是高压信号,对电机绕组及整体的绝缘特性产生不可避免的伤害,从而大大降低电机使用寿命。同时,仪器设备笨重,操作复杂。

[西马力电机故障诊断技术概述]

发电机的电路分析(MCA)测试技术--电机故障检测系统

1、技术精髓源于科学的检测原理

MCA的基本原理是将电机看成是一个包含电阻、电感、电容的复杂电路进行分析,从而诊断其状态。

电机故障检测系统提供高频、真正弦波,很好静态模拟电机的运行状态,因此得以准确评估绕组品质。这一点是上述的其它仪器无法做到的。

真正实现便携、无损、易用。

数据管理软件Trend 2000,同时可选配专家诊断系统软件

EMCAT。

2、MCA技术的核心理论

阻抗测试(Z)

阻抗是对绕组电路电磁特性的综合评判。初期匝间短路导致的电阻值的变化微乎其微,难以检测。但由此产生的电感失效可通过阻抗真实反映出来。尤其是对阻抗的长期监测,是对于直流电机励磁回路、电枢回路、交流电机定转子平衡,以及潜在故障程度的有力判据。

倍频测试(I/F)

电机绕组通入交流信号,通过频率加倍,得出电流的减小量(I/F),借此评判绕组电路的电磁特性。完好的绕组接近于理想电感,频率加倍后,电流减少约-50%。匝间短路发生发展的过程,即是电感失效、电磁特性变化的过程,也就是I/F从-50%向-0%发展的过程。真实绕组的这一参数是匝间短路较有效的判据。

而交流电机三相I/F的比较,更可进一步指示发生故障的是哪一相绕组。(关于MCA测试理论的进一步探讨,参阅西马力技术资料)

3、提供电机诊断的IEEE一定范围标准:

IEEE电机三相平衡评判标准

测试项目

良好

缺陷

故障

电感L

5%

10%

15%

阻抗Z

2%

3%

5%

I/F

0

2

>3

相角Fi

0

1

2






转子状态与细化分析----电感或阻抗波形

5、准确诊断发电机绕组是匝间/层间/相间故障

Fi与I/F >±2  — 同相同绕组中的匝间短路(Turn-Turn)

Fi>±1, I/F平衡 — 同相中不同绕组的短路(Coil-Coil)

Fi平衡, I/F>±2 — 相间短路(Phase-Phase)

6、智能的专家诊断系统与各项指标的资产管理平台:

解决问题:利用电机专家管理软件系统实现各项指标管理与专家诊断

分析手段:Trend 2000系统软件及MCA专家系统

存储容量:存储500台电机参数。包括:直阻、电感、阻抗、倍频I/F、

相角度Pi、绝缘值。并可通过Trend 2000软件上载到计算机进行存储、

比较、趋势跟踪分析、打印报表、从而实现对电机的各项指标质量管理。

同时EMCAT专家系统软件更有自动诊断、状态指示、标准集成等功能,

可记录包括振动、热像、电流波形、PI、高压测试结果,帮助实施完善

的PdM进程。

三、案例:

某火力发电厂水泵电机:

火力发电电机

各参数数据

转子动态测试趋势图:

转子动态趋势图

结果分析:

1、定子绕组直阻偏差偏大,怀疑绕组出线到接头之间的接线接触不良。

2、转子状态良好。

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